在鎳冶煉行業(yè),二段浸出工藝中泡沫外溢帶來的安全隱患與產(chǎn)品質(zhì)量波動,一直是困擾企業(yè)的難題。近日,金川集團(tuán)憑借一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù),成功攻克這一行業(yè)痛點(diǎn),在國際舞臺上斬獲殊榮。
在鎳冶煉的二段浸出環(huán)節(jié),空氣通入和化學(xué)反應(yīng)會產(chǎn)生大量泡沫。高溫酸液隨泡沫噴出,不僅存在灼燙風(fēng)險(xiǎn),還影響生產(chǎn)安全。傳統(tǒng)消泡方法依賴高分子有機(jī)物消泡劑,但用量難以精準(zhǔn)把控:用量過大,電解液中有機(jī)雜質(zhì)超標(biāo),硫酸鎳溶液品質(zhì)下降;用量過小,泡沫泛濫問題依舊存在。這一難題長期制約著鎳冶煉行業(yè)的安全與質(zhì)量提升。
為解決這一難題,金川集團(tuán)鎳鈷鎳冶煉廠迅速行動,于2023年1月組建了第七質(zhì)量控制小組。該小組由10名來自生產(chǎn)操作、工藝技術(shù)、組織管理等不同領(lǐng)域的成員組成。經(jīng)過多輪頭腦風(fēng)暴,他們確定了“化學(xué)+機(jī)械”協(xié)同消泡的創(chuàng)新思路,將重油霧化燃燒噴槍的氣液霧化原理與機(jī)械攪拌器的剪切破泡機(jī)制相結(jié)合,自主研發(fā)出夾套式霧化噴槍與多齒型消泡攪拌器。
研發(fā)過程充滿挑戰(zhàn)。小組成員對噴槍的風(fēng)孔形狀、大小、風(fēng)壓,以及攪拌器的齒形排列、長度及與槽體的比例等參數(shù)進(jìn)行了上百次調(diào)試。最終,梅花形噴嘴實(shí)現(xiàn)消泡液的均勻噴灑,多齒攪拌器在旋轉(zhuǎn)時(shí)高效切泡,二者聯(lián)動,精準(zhǔn)消泡目標(biāo)得以達(dá)成。
這套組合裝置優(yōu)勢顯著。它無需新增動力,成本低廉,卻效果突出。消泡劑用量大幅減少,實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)滴灌”,電解液有機(jī)雜質(zhì)含量顯著降低,硫酸鎳溶液品級率大幅提升。同時(shí),徹底解決了泡沫外溢的安全隱患,保障了產(chǎn)品品質(zhì)。一線操作員感慨:“以前總擔(dān)心泡沫噴出來,現(xiàn)在看著清澈的溶液流向下游,心里踏實(shí)多了。”
2025年8月,經(jīng)過層層選拔,該小組獲得國際質(zhì)量管理小組會議參賽資格。三位代表日夜備戰(zhàn),整理上萬字英文“題庫”,反復(fù)排練。最終,在會議上,他們以全英文發(fā)布、實(shí)物演示加現(xiàn)場答辯的多維方式,向評委展示了創(chuàng)新成果,贏得高度贊譽(yù),成功斬獲金獎。
這一獎項(xiàng)的獲得,不僅讓金川集團(tuán)的質(zhì)量管理創(chuàng)新成果獲得全球認(rèn)可,更在企業(yè)內(nèi)部激發(fā)了全員創(chuàng)新的熱情。目前,第七質(zhì)量控制小組已投身自動出渣裝置研制的新課題,繼續(xù)在自主研發(fā)的道路上探索前行。















